李荣模 ,殷行知 ,赵秀凤 ,袁亚英 ,吴惠锦
(Chemical Technology and Engineering)LI YUNG-MO, YIN HS ING-CHIH, CHAO HSIU-FENG, YUAN YA-YING, WU HUI-CHIN
摘要: 用尿素脱蜡方法生产出来的液体蜡,一般都含有3~10%的芳香烃。欲将此蜡用来作为合成洗滌剂、石油酯增塑剂等轻化工产品的原料,就必须设法降低其中的芳香烃含量到允许范围。前阶段的工作表明,采用固定床循环吸附方法,脱除直馏煤油及其液体蜡中芳香烃是有工业化前途的。本工作就是在以往工作的基础上,进一步探索工艺条件和产品质量之间的初步规律,为中间放大试验提供了操作依据。 试验用原料油有两种:一种是成球法尿素脱蜡中型试验装置生产的液体蜡,馏程210~260℃,芳香烃含量3~5%;另一种是异丙醇尿素脱蜡工业试验装置生产的液体蜡,馏程210~260℃,芳香烃含量8~10%。吸附剂为青岛海洋化工厂生产的粗孔硅胶。隔带剂是90~120℃馏分的溶剂汽汕。脱附剂是工业苯。 试验结果表明,对于芳香烃含量为3~10%的液体蜡,采用固定床循环吸附方法脱去其中芳香烃的最惠工艺操作条件为:加料比(克原科/克硅胶)K=2.68~0.172C_0(C_0表示进料中的芳烃重量百分比);隔带剂和脱附剂用量,当以体积表示时,均为硅胶在床层中孔隙率的0.7~1.0倍,即1.0~1.5毫升/克硅胶。在最惠操作条件下,当控制去芳烃液体蜡产品中芳香烃含量小于1%时,回收率可达93~95%;副产品芳烃浓缩物纯度较高,折光率(n_D~(20))可控制在1.5000以上。